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智慧創(chuàng)造偉大

記全國勞模、金川集團銅冶煉廠銅電解一車間機組班班長彭明

2015年05月09日 17:15 12360次瀏覽 來源:   分類: 先鋒人物   作者:

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      他是2015年全國勞模表彰大會上,唯一一名代表有色行業(yè)上臺領(lǐng)獎的勞模;他是2014年中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎項中唯一一名“一線工人科技獎”一等獎的獲得者。他叫彭明,來自中國的鎳都,來自金川。
  金川集團公司銅冶煉廠銅電解一車間機組班班長彭明,機械專業(yè)出身,剛參加工作時只是一個職高生,工作28個年頭,干過計劃銷售、鉗工、電解工等等。他帶領(lǐng)的班組承擔(dān)著銅濕法精煉聯(lián)動機組生產(chǎn)運行、維護檢修的職責(zé)以及銅精煉原料和最終產(chǎn)品的加工處理,融合了集自動化、液壓氣動傳動、網(wǎng)絡(luò)控制以及大密度復(fù)雜與機械傳動技術(shù)于一身的生產(chǎn)線,是運行操作兼設(shè)備檢修維護的復(fù)合型班組。
  故障是師傅
  肯鉆研才能出“金點子”

  彭明經(jīng)常說:“故障是師傅,有故障、有問題別怕,不要放走師傅,只要肯潛心鉆研,沒有解決不了的問題。”
  2003年7月,金川銅第一套聯(lián)動機組在銅電解15萬噸系統(tǒng)中上馬后,在設(shè)計上缺陷多、故障率高,機組運行極不穩(wěn)定,不具備連續(xù)生產(chǎn)的能力?;叵肫疬@段歷史,彭明感言:“當(dāng)時生產(chǎn)任務(wù)完成不了,心里很著急,作為一班之長,看著工友們每天長達十幾個小時辛苦的工作后沒有結(jié)果,無法正常下班,很揪心。當(dāng)時工友們和設(shè)計調(diào)試方人員都感到困難重重,質(zhì)疑的聲音越來越多。但我堅信沒有解決不了的問題,現(xiàn)在解決不了是我們的認識能力有限,邊干邊學(xué)總能解決問題。一定要使機組達產(chǎn)達標(biāo),使工友們享受到聯(lián)動機組帶來的優(yōu)勢和效益,讓工友們減輕勞動強度,更好地享受生活。”“一根筋”的彭明找來了設(shè)備說明書,一頁一頁地學(xué),一項一項地啃,不明白的找資料,不懂的找人問,直到把厚厚的說明書弄通弄熟。每天設(shè)備出現(xiàn)哪些故障、什么原因、修理過程、注意事項等都一一記錄在案,不漏掉任何有價值的細節(jié)。與此同時,他帶領(lǐng)機組班職工仔細查看故障,反復(fù)實踐分析問題癥結(jié),每天堅持16個小時工作在現(xiàn)場,提出了30余項改造建議,正是這一點一滴的進步,讓工友們看到了星星之火,最終使聯(lián)動機組順利運轉(zhuǎn)起來,創(chuàng)造了濕法冶金電解系統(tǒng)首條國內(nèi)聯(lián)動機組生產(chǎn)線一次成功試機并順利運行的先例。
  2005年大年三十,對于彭明來說是一個特別的三十。15萬噸專用吊車發(fā)生故障突然停車,整個15萬噸作業(yè)區(qū)停產(chǎn)。而發(fā)生故障的專用吊車核心部分是由芬蘭Outotec公司制造,設(shè)備構(gòu)造復(fù)雜,怎么辦?彭明沒有被故障嚇倒,他三十早上8點開始從最基本的線路查起,一個點一個點地摸索、排查,最終順利排除了故障,使得生產(chǎn)得以恢復(fù),避免了因長時間停產(chǎn)帶來的經(jīng)濟損失,而此時已經(jīng)是初一中午,滿是汗水、鹽漬的工裝就是他的新裝。之后,他在專用吊車平移裝置上增設(shè)了定位裝置,大大降低了專用吊車故障率,將定距固定檢測改為無接觸光電耦合檢測,這樣每年節(jié)約吊車備件費用達11.5萬元。他的多項創(chuàng)新改造得到了Outotec公司肯定,并在該公司新吊車設(shè)計和制造中得以應(yīng)用。
  俗話說“師傅領(lǐng)進門,修行靠個人”。故障是彭明的師傅,這個師傅讓彭明堅持實踐和學(xué)習(xí),在機組崗位十幾年間,他自學(xué)了《機械設(shè)計原理》、《金屬切削原理》、《PLC控制基礎(chǔ)》、《濕法冶金》等機電、冶金類專業(yè)書籍20余本,做研究課題和學(xué)習(xí)筆記30余萬字,并且自學(xué)獲得了機械專業(yè)大專文憑。工友們說彭明雖然學(xué)的是機械專業(yè),但對電器問題也是無比精通,是現(xiàn)在流行的雙學(xué)位人才。
  問題點就是創(chuàng)新點
  在眾人眼中,彭明無疑是工作創(chuàng)新的佼佼者,但彭明告訴我們,他所做的所有工作并不是為了創(chuàng)新而創(chuàng)新。他說,一線的技術(shù)工人對崗位、工藝存在的問題最知根知底,如何使問題解決、故障排除、指標(biāo)優(yōu)化提升,生產(chǎn)成本降低,效益提升,這是本職工作,但同時也是工作的創(chuàng)新點。創(chuàng)新就是發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、解決問題、降低成本、提高效率的過程,哪里問題最多,哪里就存在著創(chuàng)新點,創(chuàng)新不是無中生有,問題點就是創(chuàng)新點,創(chuàng)新無處不在。
  “聰明的腦袋不長草”是句玩笑話,但工友們卻說這話有道理,因為系統(tǒng)中出現(xiàn)任何問題,彭明都能找到最簡單有效的方法解決,他們戲稱彭明謝頂?shù)哪切╊^發(fā)都變成了創(chuàng)新成果。彭明通過對電銅洗滌機組噴淋系統(tǒng)的改造,對始極片壓紋方式創(chuàng)新,對始極片機組沖鉚頭改進,解決了陰極銅斷耳、燒板和肥邊、板面結(jié)晶、外觀質(zhì)量差等問題。在這個過程中《一種陰極銅洗滌液回流管與循環(huán)箱的聯(lián)接裝置》、《比例控制防撞傷步進裝配機》、《銅陽極板多工位平穩(wěn)移送裝置》等一批專利技術(shù)應(yīng)運而生,使得陰極銅質(zhì)量得到大幅提升。
  現(xiàn)已投入使用的《一種電解生產(chǎn)金屬的始極片的釘耳機》、《具有調(diào)整裝置的壓紋機》、《垂直提升水平移載裝置》、《一種側(cè)出料的液壓剪板機》等四項創(chuàng)新成果獲得國家實用新型專利。通過這一系列的創(chuàng)新改造,使得機組的故障率由原來的38%下降到現(xiàn)在的13%,關(guān)鍵備件壽命延長了2倍以上,很大程度上減少了機組的備件費用,使電解生產(chǎn)作業(yè)時間大大減少,槽作業(yè)率提高了1%,年多產(chǎn)陰極銅400余噸。
  2014年,他主創(chuàng)的項目《電解聯(lián)動機組物料位移檢測技術(shù)》被評為有色金屬工業(yè)協(xié)會科技進步獎一等獎。這個項目說來還有一個小故事,由于目前使用的電解聯(lián)動機組,是由南昌設(shè)計院設(shè)計的,屬于非標(biāo)聯(lián)動機組,適應(yīng)性不高,故障比較多,影響系統(tǒng)生產(chǎn)。彭明和工友們在工作中將發(fā)現(xiàn)的問題點、故障點分別提出解決方案,而解決方案需要的資金卻是由南昌設(shè)計院提供,物料位移檢測技術(shù)就是“倒貼錢”的創(chuàng)新成果之一。
  眾人拾柴火焰高
  “一個人的能力是有限的,讓工友們都來發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,創(chuàng)新成果就會越來越多,‘眾人拾柴火焰高’嘛!”彭明憨笑著說。
  在“以維代修”、“以修代耗”、“以換型號代報新備件”的創(chuàng)新性人機環(huán)匹配化建設(shè)程中,他帶領(lǐng)工友們進行的技術(shù)革新項目《電銅機組水溫自動控制》、《電解液循環(huán)系統(tǒng)優(yōu)化改造》、《電銅輸出裝置改造》等五項技術(shù)創(chuàng)新獲得了技術(shù)創(chuàng)新獎;《一種陽極板銑耳驅(qū)動裝置》、《一種陽極自夾緊裝置》、《一種用于檢測電解銅吊耳斷裂的裝置》等技術(shù)創(chuàng)新成果獲得了國家專利;其中僅《電解液循環(huán)系統(tǒng)優(yōu)化改造》這一項技術(shù)創(chuàng)新成果就實現(xiàn)了年節(jié)約用電40萬千瓦時、增加利潤120多萬元,使聯(lián)動機組加工能力達到了國內(nèi)先進水平。
  2013年,銅冶煉廠實施對標(biāo)管理模式,他將電銅、陽極、始極片和殘極4條生產(chǎn)線分開進行管理,形成了4個責(zé)任田,讓工友們自覺地參與到創(chuàng)新工作中來。他帶隊對陽極整形加工機組進行了系統(tǒng)創(chuàng)新性改造,使得陽極整形加工機組由使用初期時的加工能力220片/h提高到356片/h,加工能力提高了61.8%;陽極板懸垂度由改造前的75%左右提升到96%左右,使新20萬噸陽極機組成為了國產(chǎn)陽極機組中的成功典范。
  他還帶頭成立了提高始極片懸垂度的QC科技攻關(guān)小組,發(fā)明了剪式線性遞減壓下矯直法,大膽創(chuàng)新將壓紋輥的九道壓紋配置改為五道壓紋配置,將凸模具壓紋的三角形頂部去除使壓紋結(jié)構(gòu)由三角形變?yōu)樘菪?,發(fā)明制作了導(dǎo)電棒壓棒裝置,發(fā)明了導(dǎo)電棒刷棒裝置,將始極片懸垂度合格率由以前的60%提高到現(xiàn)在的85%左右。
  2013年初,彭明技術(shù)創(chuàng)新工作室成立。截至2014年11月,彭明技術(shù)創(chuàng)新工作室完成技術(shù)創(chuàng)新項目30多項,《一種傾翻防掉板裝置》、《一種防沖擊落板裝置》、《一種檢測陽極板懸垂度的裝置》、《一種檢測銅始極片懸垂度的裝置》獲得國家實用新型專利,將電銅洗滌機組故障率由16.67%降低到3.3%,電解出裝槽作業(yè)率由95.45%提高到96.06%,年可增加產(chǎn)值1.2億元。2015年,彭明技術(shù)創(chuàng)新工作室被評為全國機冶建材系統(tǒng)勞模創(chuàng)新工作室。
  為“大家”舍“小家”
  2011年新20萬噸聯(lián)動機組項目上馬,從3月初機組開始安裝到7月末整個聯(lián)動機組實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn),他沒有休過一天假,孩子只在早起后見到父親,卻不知父親何時回的家。聯(lián)動機組達產(chǎn)達標(biāo)后,彭明依舊沒有按時下班的習(xí)慣,他一定要把工作做完、問題摸透才肯從現(xiàn)場下來,他的愛人說他是拿著望遠鏡看到飯菜上桌后才肯回家,為的是逃脫做飯??晒び褌冎溃砻鳑]有望遠鏡,有的是吃苦耐勞、甘于奉獻;有的是那份敬業(yè)愛崗的責(zé)任心、那份對工作的執(zhí)著。
  2014年,金川集團應(yīng)新疆五鑫銅業(yè)公司邀請,彭明作為技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)組成員之一前往。而此時正是他孩子高考之際,他舍“小家”,顧“大家”,毅然接受了首次對外技術(shù)服務(wù)工作,遠赴新疆。從新疆回來不久,又作為援建金川廣西公司的人員,踏上了南下的列車,工友們說他就是一塊“革命磚”,哪里需要往哪搬。
  彭明把知識變成了機器的血液,把技術(shù)變成設(shè)備的靈魂。時代在變,勞模的精神不變。彭明不僅貢獻汗水還貢獻智慧,用智慧創(chuàng)造偉大。在這英雄輩出的年代,工人有為!

責(zé)任編輯:陳鑫

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