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易門銅業(yè)底吹爐運行周期達到國內(nèi)一流水平

2019年10月21日 9:36 12636次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊   作者:

為深入貫徹黨的十九大精神,落實“科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的重要思想,提升公司市場競爭力,易門銅業(yè)有限公司用一腔創(chuàng)業(yè)的激情和踐行創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的信念,攻克重重技術(shù)難關(guān),用900多個日日夜夜的堅守和努力,實現(xiàn)了公司熔煉系統(tǒng)富氧底吹熔池熔煉底吹爐長達29天的長周期運行,達到國內(nèi)一流水平。

難點痛點制約發(fā)展

改革創(chuàng)新勢在必行

習近平總書記說:“創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略支撐??萍及l(fā)展的方向就是創(chuàng)新、創(chuàng)新、再創(chuàng)新。”易門銅業(yè)積極響應國家淘汰落后產(chǎn)能的政策要求:2013年,銅冶煉工藝由密閉鼓風爐技改為富氧底吹熔池熔煉爐;2014年,建成投產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模5萬噸,解決企業(yè)生存問題;2017年,進行環(huán)保高效清潔化生產(chǎn)改造工程,產(chǎn)能由5萬噸提升至10萬噸,底吹爐工藝由爐外分離改為爐內(nèi)分離,產(chǎn)出冰銅品位70%~78%,爐渣中磁性鐵含量較高。

為深入貫徹黨的十九大精神,落實“科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的重要思想,提升公司市場競爭力,易門銅業(yè)有限公司用一腔創(chuàng)業(yè)的激情和踐行創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的信念,攻克重重技術(shù)難關(guān),用900多個日日夜夜的堅守和努力,實現(xiàn)了公司熔煉系統(tǒng)富氧底吹熔池熔煉底吹爐長達29天的長周期運行,達到國內(nèi)一流水平。

易門銅業(yè)定位差異化競爭,底吹爐主要處理低、雜、粗復雜難處理銅精礦,由于物相成分復雜、雜質(zhì)及高熔點物質(zhì)含量高、難處理,底吹爐氧槍空氣通道、氧氣通道堵塞嚴重,支管壓力上升,導致底吹爐氧槍運行不穩(wěn)定,底吹爐余熱鍋爐過渡段結(jié)焦嚴重,底吹爐運行周期短,3~4天需轉(zhuǎn)出清理更換氧槍、清理結(jié)焦,致使熔煉系統(tǒng)作業(yè)率降至88%~90%,系統(tǒng)作業(yè)率低影響粗銅產(chǎn)量完成。同時,因原料結(jié)構(gòu)爐口結(jié)焦大不易清理,每次轉(zhuǎn)出時靠人工操作和固定頂桿清理爐口結(jié)焦,清焦平臺因熱輻射形成高溫環(huán)境,人員清理勞動強度大、工作效率低,在清理過程中存在物體打擊、高溫燙傷等安全風險。因此,延長底吹爐氧槍運行周期和實現(xiàn)機械化清焦,提高崗位本質(zhì)安全勢在必行。

查找問題迎難而上

自主創(chuàng)新攻克難關(guān)

針對以上問題和痛點,易門銅業(yè)在投產(chǎn)后的2年內(nèi),通過《底吹爐氧槍結(jié)構(gòu)研究與開發(fā)應用》《底吹爐爐內(nèi)分離原料適應性實踐研究》等多個科技項目立項攻關(guān),秉承精益求精的工匠精神,迎難而上、自主創(chuàng)新、多措并舉,用辛勞和汗水攻克了一個又一個技術(shù)難題。

研發(fā)并應用復雜難處理銅精礦高效底部強化熔煉氧槍技術(shù)。為穩(wěn)定底吹爐風氧量,2017年至今,不斷摸索不同冰銅品位及原料配比下的底吹爐氧槍結(jié)構(gòu),歷經(jīng)5代氧槍創(chuàng)新改造,分別研究出了冰銅品位60%~68%和68%~77%兩個區(qū)間氧槍結(jié)構(gòu),最終形成復雜銅精礦強化熔煉不同冰銅品位條件下的底吹爐氧槍結(jié)構(gòu)。同時在每次轉(zhuǎn)出更換氧槍時,結(jié)合每支氧槍風槽、氧槽堵塞燒損情況和氧槍區(qū)域凍結(jié)厚度,合理調(diào)整不同位置的氧槍結(jié)構(gòu),穩(wěn)定底吹爐風氧量,延長底吹爐風氧量運轉(zhuǎn)周期。

創(chuàng)新優(yōu)化底吹爐閥站系統(tǒng),穩(wěn)定風氧量。通過將底吹爐供風系統(tǒng)和雜用風系統(tǒng)改造為獨立分開的2個系統(tǒng),提升供風系統(tǒng)穩(wěn)定性,避免互相干擾影響底吹爐長周期運行。同時結(jié)合生產(chǎn)實際對供風總管、金屬軟管、氧槍座空氣與氧氣混合管道直徑改造,減少管道損失,穩(wěn)定風氧量及壓力,為長周期運行奠定基礎(chǔ)。

總結(jié)提煉出底吹爐生產(chǎn)控制操作標準。技術(shù)團隊經(jīng)過精鉆細研,反復試驗論證,制定出了底吹爐轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出、氧槍更換操作標準,確保轉(zhuǎn)入復產(chǎn)后氧槍風氧量及壓力穩(wěn)定,為底吹爐長周期運行奠定了堅實基礎(chǔ)。

自主研發(fā)設(shè)計一種底吹爐機械清理爐口結(jié)焦裝置。積極推進技術(shù)自主創(chuàng)新,制作了一套符合現(xiàn)場高溫使用要求的50噸液壓推桿,自行設(shè)計一套移動式機械設(shè)備,把液壓推桿安裝在移動機械設(shè)備上,實現(xiàn)機械化清理爐口結(jié)焦,使用機械設(shè)備替代人工作業(yè),大大降低了員工的勞動強度,提高了高溫崗位作業(yè)本質(zhì)化安全。同時避免了底吹爐設(shè)備轉(zhuǎn)動系統(tǒng)頻繁前后轉(zhuǎn)動,為設(shè)備安全運行提供了保障。

通過研發(fā)團隊的技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新,截至目前,底吹爐運行周期由原來的2天提升至20余天,系統(tǒng)作業(yè)率由88%提升至98%以上,達到國內(nèi)富氧底吹爐熔池熔煉煉銅一流水平;底吹爐運行周期延長后,爐子轉(zhuǎn)出次數(shù)減少,延長了耐火材料使用周期,降低企業(yè)生產(chǎn)成本。總結(jié)提煉出《費云忠底吹爐長周期運行操作法》為易門銅業(yè)第一批6個易銅工匠操作法之一,申報實用新型和發(fā)明專利各1項。

功以才成 業(yè)由才廣

技術(shù)的創(chuàng)新,質(zhì)量的提效,離不開人才的支撐??萍紕?chuàng)新永無止境,只有把核心技術(shù)掌握在自己手中,才能真正掌握競爭和發(fā)展的主動權(quán),易門銅業(yè)注重人才建設(shè),搭建創(chuàng)新平臺,營造科技氛圍,從五級工程師和五級技師選拔,公司領(lǐng)導堅持每月和大學生、技術(shù)人才進行面對面座談;季度最佳實踐案例、創(chuàng)新——你我他案例分享;每月定期組織科技講座、科技創(chuàng)新座談交流會、專利和科技獎勵申報材料撰寫培訓、科技項目規(guī)范開展及費用歸集等講解,這些平臺和措施較好地激勵了廣大工程技術(shù)人員和科技工作者勇于創(chuàng)新,不斷突破,勇于挑戰(zhàn)自我的內(nèi)生動力。大家齊心協(xié)力,做到崗位上分,思想上合;工作上分,目標上合;職責上分,步調(diào)上合,共同研究制定規(guī)劃,實現(xiàn)每月一個新亮點,每季一個新突破,每年一個新跨越,正是這種拼一分高一分,敢想敢做不滿足的激情和心態(tài),底吹爐運行周期從技改時的2天、5天、7天到10天、15天、20天以上;在攻關(guān)期間,申報相關(guān)專利25項,已獲授權(quán)14項,其中6項發(fā)明專利和5項實用新型專利正在受理審查階段;攻關(guān)小組成員陶汝云榮獲易門縣“興易首席技師”和”玉溪市工匠”榮譽稱號。

雄關(guān)漫道真如鐵

而今邁步從頭越

雖然,底吹爐長周期運行技術(shù)創(chuàng)新獲得重大突破,奮進的易銅人秉持“凡為過往,皆為序章”的理念,針對原料成分日趨低粗雜化,鍋爐過渡段結(jié)焦大且分布不均勻,底吹爐及轉(zhuǎn)爐雜質(zhì)元素脫除率攻關(guān)、系統(tǒng)回收率仍有提升空間等生產(chǎn)問題,熔煉分廠已立項開展《復雜難處理銅精礦底部強化熔煉和渣選微觀過程優(yōu)化控制技術(shù)研究》科技項目,對爐內(nèi)煙氣流速及分布研究,降低爐膛耐材沖刷及煙塵率,減少鍋爐結(jié)焦量;對反應區(qū)與澄清分離區(qū)距離和冰銅沉降模擬,獲得底吹熔煉及冰銅轉(zhuǎn)爐吹煉工藝的最優(yōu)渣型,減少底吹爐底部凍結(jié),降低底吹爐渣含銅,提高熔煉系統(tǒng)金屬直收率;對渣選原礦、尾礦進行系統(tǒng)性研究,對浮選微觀過程優(yōu)化控制降低渣選尾礦含銅;從全流程各工序分析,降低生產(chǎn)指標波動,提高系統(tǒng)直收率及回收率,實現(xiàn)工藝及生產(chǎn)成本趨優(yōu)的目標。

不忘初心,方得始終。易門銅業(yè)將始終秉承艱苦奮斗、不驕不躁的作風,按照“深改革、精管理、快融合、多盈利”和“四更一好”總要求做實落細各項工作,為圓滿實現(xiàn)公司全年任務(wù)目標不懈努力!

責任編輯:付宇

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